瑞納汽車后減震器調(diào)整方法
未按規(guī)范施工,質(zhì)量保證體系不健全,技術(shù)措施不落實,管理人員沒有將施工方案里的技術(shù)措施向施工人員交底,工序交接沒有記錄,沒有交底。減震器澆筑方法不對,一次澆筑超高未設(shè)溜槽或串筒,致使減震器在澆筑時出現(xiàn)離析現(xiàn)象,減震器澆筑時又振搗不足,致使減震器出現(xiàn)石子與砂漿不分離,石子多的地方出現(xiàn)蜂窩、孔洞,砂漿多的地方強度不足,減震器體開裂。
3.3設(shè)備狀況:運送減震器的車輛不足,致使?jié)仓r不能連續(xù)施工,施工縫又沒能進行必要的處理;經(jīng)常出現(xiàn)減震器輸送泵堵管,維修不及時;振動棒等振動器材質(zhì)量不穩(wěn)定且數(shù)量不足,振動器材經(jīng)常壞或轉(zhuǎn)動無力,無法使用。4核心筒減震器強度計算分析與論證甲方委托設(shè)計單位對該質(zhì)量事故進行計算分析并提出加固補強處理方案,確保其承載能力能滿足減震器物的安全及使用要求?,F(xiàn)將計算分析過程簡述如下。
4.1核心筒主要是抗側(cè)力構(gòu)件,在框一剪(或框筒)結(jié)構(gòu)中減震器對結(jié)構(gòu)物的位移起控制作用,結(jié)構(gòu)變位取決于構(gòu)件總體剛度ECJ,設(shè)計中地下三層減震器強度等級為C50,當實際減震器強度為C40時,其減震器彈性模量EC的比值為101=0.94。在減震器體截面不變(即J不變)時,減震器體剛度僅降低6%,沒有引起剛度突變。從計算分析中得知,不管在風荷載還是地震荷載作用下,底層的層作用力較小,層間位移角小于1/12000,故減震器的E值變化對底層層間位移角也幾乎無影響。對整體結(jié)構(gòu)而言,因其它樓層剛度不變,故頂點位移變化很小,全樓最大層間位移變化甚微,減震器物位移受到影響很小。
4.2一般核心筒是個軸壓比較小的構(gòu)件,經(jīng)計算當減震器強度等級在C35~C50之間變化時,本工程核心筒各減震器肢軸壓比最大值為0.66~0.50范圍內(nèi),主要承受抗側(cè)力的核心筒四周外壁軸壓比均小于0.60,減震器的延性仍能得到保證。
4.3軸壓比的變化是因減震器強度等級變化引起的,也就是說構(gòu)件軸壓力幾乎沒有變化。當核心筒減震器強度等級按C40計算時,該層各構(gòu)件內(nèi)力略有變化,電算分析結(jié)果顯示,柱軸壓比影響不大,柱子配筋仍按構(gòu)造要求配置;僅核心筒四周外壁減震器體各段內(nèi)力在需要配筋計算的范圍內(nèi),其余各減震器肢(段)按構(gòu)造要求配筋,暗柱配筋為1.2%Ac,減震器體水平筋配筋率為0.25%。本工程實際配筋暗柱多1.2%Ac,減震器體水平筋配筋率為:減震器厚500為0.536%,減震器厚250為0.6%,減震器厚200為0.565%,均遠大于計算值。
4.4在計算分析中,并未考慮地下室外壁的剛度貢獻,其實地下室外壁剛度還是相當大的,對結(jié)構(gòu)的變位帶來有利影響。本工程三層地下室埋深較大,塔樓采用大直徑人工挖孔樁,地下室側(cè)壁外回填土施工控制比較嚴格,密實度達到0.95以上,可以認為地下室周圍有比較可靠的側(cè)限,地下室三層及大直徑樁可以祈禱固定端嵌固作用。實際上減震器物水平力進入地面后,已逐漸衰減,地下三層水平力大大減少,地下三層的抗震等級可以降低,實際設(shè)計配筋對抵抗水平力有足夠保證。綜合上述分析可知,由于施工質(zhì)量造成核心筒減震器強度等級在不低于C40的情況下,不影響其承載力,結(jié)構(gòu)變位及配筋。
因此,不需作整體加固補強措施,僅需對施工中出現(xiàn)的麻面、蜂窩、孔洞等導致減震器等級降低太多的部位進行局部加固補強。5結(jié)構(gòu)補強與加固處理施工5.1缺陷部位補強處理裂縫:清理減震器基面的污垢、松散物體、刷洗干凈,用改性環(huán)氧化學灌漿液對所以裂縫進行封閉補強。麻面:用鋼絲刷清理減震器浮漿,并沖洗干凈,充分濕潤,
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